铁路线路术语,指由机务、车辆、工务、电务、供电等段专用并由其管理的线路。如
机务段的机车准备线、机车转头用的三角线、转盘线、卸油线;车辆段内车辆检修作业用的线路和工务、电务、供电段内停留轨道车、作业车及其他车辆用的线路。岔线、段管线与正线,到发线接轨时,均应铺设
安全线。
长输管道穿越段管线试压的探讨
管道试压必须具备的主要条件:
管道试压前,管道及阀门应当安装结束,管道预留的接口部位,应用堵头或盲板封闭好,管道的固定 (支墩、 管卡等)已经设置齐全,且固定牢固,试压的设备及仪表齐全,有足够的试压水源,试压的环境温度也在 +5℃以上。
一般技术要求
管道试压注水时,为排尽管道内空气,采取先装入清管器后注水的方法,以水推动清管器将整个管段注满水。由于考虑了每段地形起伏变化引起的压力变化,在管段起伏中的高点、低点不设置压力表,只在管段起点和终点设置压力表。管线试压用的封头短节在预制完成后进行预试压,以检查阀门是否有渗漏。
试压装置安装
在试压段的始、终点应安装不少于2块的压力表和管式温度计,试验压力不应超过量程的 2/3,且精度等级应达到1级,温度计的刻度为1℃。试压短节与主管线连接的环焊缝须进行射线探伤,合格等级同主线路。
注水排气
开启上水阀向主管道内充水,开启
排气阀门排出该段管内空气。泵的吸入口放在带有过滤网的箱内,要避免空气和水一起吸入泵内。如果需要,可安装过滤器或采用其它方法保证注入水内没有有机物或特别物质。
升压
启动增压设备,开始向管内注水升压,升压应均匀平稳。当压力达到强度试验值的30%、60%和 90%时, 分别停止升压 15min,对试压设备及管线进行检查,外观观察无异常后,继续升压,控制压力增量,使其压力平缓的上升。升压期间每隔 30min记录一次压力值,以便控制升压速度。
强度试验
强度试验稳压4h,每间隔30min记录一次。强度试压时,若压力出现急剧下降,要在管线查找泄漏点,泄压后组织抢修,并重新进行试压。强度试压以不爆为合格。
管线严密性压力试验:缓慢打开放水阀,根据压力表的安装位置使管线压力降至该点
严密性试验压力值。关闭放水阀, 观察15min,压力无波动即开始严密性试验。严密性试验稳压 8h压降小于1%并不大于0.1MPa时为合格。 严密性试验时,每隔1h记录一次压力值和温度。
泄压: 经工程监理认定试压结果合格后,缓慢开启排水阀,进行泄压,排水过程中压力不得急剧变化 。
管线吹扫: 试压结束后,使用压缩空气推动清管器清扫出管中的存水。
隧道过圆砾层段管线扰动的数值模拟
模拟三台阶环形导坑预留核心土法开挖方法下,2种不同地表围岩处理情况的施工对上覆土层中管线的研究,最后,再对两种工况进行简要的对比分析,从而确定一种最合理的地表围岩处理措施。
隧道过圆砾层段管线变形风险分析:
东岸主线小净距段处地质条件复杂,上覆土层自上而下为杂填土、圆砾层、粉质粘土、中风化板岩、微风化板岩,隧道所处土层主要为中风化板岩。
围岩应力分析
①主线隧道开挖过程中,整个分析区域竖向应力大部分表现为压应力,仰拱应力得到释放,应力重分布范围约为隧道1倍洞径。
②主线隧道开挖过程中,水平应力大致呈层状分布,受影响较大的区域主要分布在隧道轮廓线周边一定范围内,整个分析区域水平应力以压应力为主,其中,在仰拱处的压应力相对其他位置较大。
③从分析中得知,核心土部位是施工中最不稳定的部位,因此,在施工中,核心土预留长度应适当加长。
初期支护应力分析
①地表未加固与加固时,南线初期支护所受到的轴力、弯矩与北线初期支护所受到的轴力、弯矩云图相似,这说明南线与北线初期支护的受力情况类似,下面的分析中,仅对南线进行分析。
②地表未加固时,南线初期支护所受的轴力为压力,压力的大小自拱顶到隧底呈现逐渐减小的趋势,拱顶最大压力值为-2 734.60 kN,隧底最小压力值为-955.85 kN,未出现力集中现象。
③相比地表未加固时,初期支护的安全系数均增大了,这说明地表加固后,初期支护的安全性增大了。
当地表采取加固措施后,初期支护的轴力、剪力和弯矩均减小了,并且安全系数也有所增大,这说明地表加固后,隧道的施工更为安全了。
段管线施工技术的探讨
由于管廊是封闭的,施工布管、焊接、试压、安全等方面都与常见的埋地长输管线施工不一样。介绍了布管、焊接、试压等工序中具体使用的施工技术措施和安全措施,为长输管道的施工提供了一定的借鉴。
布管时采取的施工措施
(1)由于管廊是封闭的,进管可以从两侧胀力弯处进,实际布管时采用25t 吊车吊到胀力弯处,在管廊内均匀放上辊轮发送架,通过辊轮发送架和倒链将管子吊运到管廊中相应位置上。
(2)通过实际测量和实践,可以采用从管廊顶部直接穿管并直接将管线布放到位,这样就节约了将管子平移到位的时间,加快了施工进度。
焊接时采用的施工措施
由于管廊段施工都是高空作业,焊接前应将
焊接平台搭设好,每焊接一道口后都需要将焊接平台拆除,再重新搭设,因此,焊接平台应该既安全可靠,又拆除安装方便、移动灵活,否则,拆除和安装焊接平台的时间比焊接时间还要长,工期就根本没法保证,大量的时间就浪费在拆除和安装焊接平台上了。
管线试压时采取的施工技术措施
由于管线全部敷设在管廊架上,管廊架高低不一,因此管线敷设的高低也不一,这样,当管线整体试压时,由于高点无法排空,管线内将残余大量的空气,直接影响到管线试压的进行和管线试压的结果。
为了解决这一难题,我们给管线上水时采用离心泵,在上水前往管线内放置一个清管泡沫球,让清洁水推动清管泡沫球前进,这样,在上水的同时,就将管线内的空气从另一端排掉,很好地解决了高点无法排空的问题。