煤炭地下气化
化学领域术语
煤炭地下气化是将处于地下的煤炭进行有控制地燃烧,通过对煤的热作用及化学作用产生可燃气体的过程。
发展历程
英文名称:Underground Coal Gasification地下煤炭气化的设想,最早由俄国著名化学家门捷列夫于1888年提出,他认为,“采煤的目的应当说是提取煤中含能的成分,而不是采煤本身”,并指出了实现煤炭气化工业化的基本途径。 自上世纪30年代以来,美国、德国、原苏联等主要产煤国均大力投入这一领域的技术研究,取得了大量的科研成果,储备了煤炭地下气化的一些关键性技术。我国自1958年以来开始进行自然条件下煤炭地下气化试验,1980年以后,先后在徐州、唐山、山东新汶等十余个矿区进行了试验,初步实现了地下气化从试验到应用的突破。
2007年,气化采煤工业化试验基地在内蒙古乌兰察布成立,同年10月首个无井式气化炉点火成功,并产出合格燃气实现了锅炉及发电稳定生产应用,累计发电超过470万度。2013年首个工业性气化炉建成投入试生产,单炉产能达50万方/天以上。2014年8月移动单元气化技术开发成功,实现富氧连续气化稳定产出LNG合成原料气,连续稳定运行超过3个月并通过化工生产长周期稳定运行评估,单工作面煤炭气化回采率达87.7%。国家“863计划”项目《煤炭地下气化产业化关键技术》的完成,通过科技部组织的多轮专家评审,代表着地下气化技术基本完成了规模化现场实验,正式迈向产业化示范工程推进阶段。
主要原理
集建井、采煤、气化工艺为一体的多学科开发洁净能源与化工原料的新技术,其实质是只提取煤中含能组分,变物理采煤为化学采煤,因而具有安全性好、投资少、效率高、污染少等优点,被誉为第二代采煤方法。
煤炭地下气化技术不仅可以回收矿井遗弃的煤炭资源,而且还可以用于开采井工难以开采或开采经济性、安全性较差的薄煤层 、深部煤层、“三下”压煤和高硫、高灰、高瓦斯煤层。地下气化煤气不仅可作为燃气直接民用和发电,而且还可以用于提取纯氢或作为合成油、二甲醚、氨、甲醇的原料气。因此,煤炭地下气化技术具有较好的经济效益和环境效益,大大提高了煤炭资源的利用率和利用水平,是我国洁净煤技术的重要研究和发展方向。
发展前景
综合利用前景广阔
根据煤气成分和应用条件,地下气化煤气可用于联合循环发电、提取纯H2,以及用作化工原料气、工业燃料气、城市民用煤气等。
煤气化是煤炭转化的重要形式之一,它在各类生产过程中起着承前启后的作用。煤制化工合成原料气在煤化工中有着重要的地位。国内外正在把煤化工发展成为以煤炭气化为基础的c1化学工业,使煤化工由能源型转向化工型。煤气化制得的合成气(CO+H2)作为化学工业的基本原料,在与石油化工的竞争中不断发展和提高。但煤化工要与石油化工和以天然气为原料的化工合成相竞争,必须有能耗低、投资小的气化技术为基础。而煤炭地下气化技术正是具有这样的特点,通过煤炭地下气化生产合成气,可以充分发挥煤炭地下气化的技术优势,为煤化工的发展提供新的扩展空间。
环境效益
煤炭地下气化燃烧后的灰渣留在地下,采用充填技术,大大减少了地表下沉,无固体物质排放,因此煤炭地下气化减少了地面环境的破坏,这是其他洁净煤技术无法比拟的。地下气化煤气可以集中净化,脱除焦油、硫和粉尘等其他有害物质,甚至可降CO经地面变换后,采用分离技术将CO2分离出来储存或作其他用途,从而得到洁净煤气,因此,地下气化技术有利于解决大气污染问题。
煤炭资源的利用率
煤炭是我国国民经济发展的基础产业,但受传统井工开采技术水平的限制,随着开采强度的逐渐增大,大量的矿井报废或行将报废。据统计1953——1989年有报废矿井297处,1990年——2020年还有244处将报废,遗弃资源储量已有300亿吨以上。利用煤炭地下气化技术,可使我国遗弃煤炭资源50%左右得到利用。煤炭地下气化技术还可以用于开采井工难以开采或开采经济性、安全性较差的薄煤层、深部煤层、“三下”压煤和高硫、高灰、高瓦斯煤层。因此,地下气化大大提高了煤炭资源的利用率。
相关问题
缺点
1 很难控制气化过程中在地下产生的种种反应,合成气成分波动过大。
2 受煤层和地质影响大,容易造成井井之间相互漏水、通气等情况。
3 气化后出来的气体成分不稳定,有待改善气化剂种类与含量。
4 地下燃烧、气化情况不好控制,应加大地下气化过程的监控力度。
5 在该技术方面,大部分研究只注重化学工艺,很少关注行业发展动态。
煤炭地下气化作为清洁能源技术的主要研究方向和符合可持续发展战略的环境友好绿色技术,得到了国家领导人和著名科学家的关心和支持。
中国矿业大学 ( 北京校区 ) 煤炭工业地下气化工程研究中心,在国家高技术研究发展计划( 863 计划)项目——“煤炭地下气化稳定控制技术的研究”的支持下,建成了具有世界先进水平的煤炭地下气化过程综合试验台,可完成不同煤种及不同煤层赋存条件下煤炭地下气化过程发展规律及工艺参数的模型试验研究。
1987 年完成了江苏省“七五”重点攻关项目——徐州马庄矿煤炭地下气化现场试验,获江苏省科技进步三等奖; 1994 年完成了国家“八五”重点科技攻关项目——徐州新河二号井煤炭地下气化半工业试验,首创“长通道、大断面、两阶段”新工艺,被评为国家“八五”重大科技成果。
获“矿井长通道、大断面煤炭地下气化工艺”,“两阶段煤炭地下气化工艺”,“推进供风式煤炭地下气化炉”三项国家专利。
1996 完成了河北省重点科技项目—— “唐山刘庄煤矿煤炭地下气化工业性试验” ; 2000 年 9 月完成了“新汶孙村煤矿煤炭地下气化技术研究与应用”项目,并进行了民用及内燃机发电,获山东省科技进步一等奖和煤炭工业十大科技成果奖。
2005年,中国矿业大学在重庆中梁山北矿进行的煤炭地下气化试验首次实现了在高瓦斯矿井进行地下多煤层联合气化,所产煤气作为当地户居民和蒸汽锅炉燃气,这一试验的成功对今后煤炭开采过程的碳排放量控制具有重要意义。
2007年1月,新奥集团投资2亿多元组建乌兰察布新奥气化采煤技术有限公司,开展“无井式煤炭地下气化试验项目”研究,得到了内蒙古科技厅、乌兰察布市科技局的大力支持。同年10月首个无井式气化炉点火成功,并产出合格燃气实现了锅炉及发电稳定生产应用,累计发电超过470万度。2013年首个工业性气化炉建成投入试生产,单炉产能达50万方/天以上。2014年8月移动单元气化技术开发成功,实现富氧连续气化稳定产出LNG合成原料气,连续稳定运行超过3个月并通过化工生产长周期稳定运行评估,单工作面煤炭气化回采率达87.7%。取得了一批创新性研究成果,申报了232项专利。
2010年5月至11月,中国矿业大学王作棠教授煤炭地下气化团队与华亭煤业集团有限责任公司合作开发了“难采煤有井式综合导控法地下气化及低碳发电工业性试验项目”。项目于当年11月通过甘肃省科技厅的鉴定,鉴定委员会专家一致认为,该项目创新点突出,在地下煤层燃烧高效稳态蔓延导引控制技术达到国际领先水平,同意通过科技成果鉴定。项目主要技术点采用新型的窄条带虚底炉与多炉协同作业、地面导控注气与充填减沉固污、高氢燃气发电等多项产业技术集群,克服了常规地下气化存在煤气燃值低、稳定性弱、规模小、测控难等问题,所产煤气发热量大于9.0MJ/Nm3,可用于生产煤基天然气和低碳燃气发电,实现了燃烧过程可导可控、产气优质稳定、生产过程安全清洁、污染物近零排放。项目立足资源枯竭矿井中由于地质条件复杂和回采工艺限制而滞留的难采煤资源开发利用的重大技术难题进行研究攻关和工业性试验,为延长矿区服务年限,提高煤炭资源回收率,推动煤炭企业可持续发展提供了有力的技术支撑,为华亭矿区大规模物理开采过程中遗留的近6亿吨边角、零散煤炭资源的气化开采提供了实践依据。
发展建议
1,我国的地下气化技术处于工业试验转向产业示范的阶段。 因此国家和有关部门应给予大力支持,制定相应的政策,提供一定的措施和资金,推动这方 面的研究工作。并应组织协调,做好攻关工作,以期在较短的时间内,使地下气化技术真正 用于生产和应用。
2,煤炭地下气化的目的在于应用和产业化。当前为了寻找煤炭的新出路,加强煤炭 综合利用的研究,很多企业都看好煤炭地下气化技术,但应在开展项目之前要落实用户。
3,提高热值和生产适合于用户的气体组分是气化技术的关键。地下气化生产的 空气煤气热值偏低,因此使应用范围受到限制。为了提高煤气热值和稳定气体组分,试验中采用生产半水煤气、水煤气和富氧煤气等工艺,部分企业已经取得突破进展。
4,对地下气化炉燃烧和运行进行有效的控制,是煤炭地下气化稳定产气和得到相对 稳定 的气体组分的保证手段。控制系统仍然比较简单,研究单位应进一步开展攻关,为地下 气化炉建立起1套行之有效的测控系统,并应重点放在燃烧位置和燃烧速度的控制技术上, 其中可靠的传感元器件是很重要的。
5,地下气化炉和地面设施的安全技术是搞好地下气化的保障。要采取充分和必要的 措施,防止泄漏。还应做好防爆和防火工作,并制定严格的规程,确保安全产气。
6,开展燃烧后地下气化炉体结构变化及地面沉降状况的研究,适时解剖1~2台气 化 炉,了解燃烧后炉体内的状况和地面的塌陷规律,这对于提高对煤炭地下气化技术认识,修 改炉型设计和改进运行规律的控制将起到很大作用。
7,建立煤炭地下气化试验研究基地,选择1~2个有代表性的煤种(烟煤、无烟煤等) ,煤层(厚度、倾角等)和用户(民用燃料、发电、化工原料)作为试验基地,开展多项技术攻 关与研究,在成功的基础上进行推广应用。(中国煤炭市场网发表于2002年4月29日)
参考资料
最新修订时间:2024-11-14 18:10
目录
概述
发展历程
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