同步发电机的励磁系统是指供给同步发电机的励磁电流的
电源及其附属设备,其主要作用是当发电机正常运行时,供给发电机维持一定电压及一定无功输出所需的励磁电流;当电力系统短路、负荷突然增、减时,对发电机进行
强行励磁、减磁,以提高电力系统运行的稳定性和可靠性。
产品信息
直流励磁机励磁系统采用与发电机同轴的
直流发电机供给励磁系统的电源,系统简单,不受外界电源影响,主要用于50MW及以下的发电机。该系统由于存在滑环及
碳刷,如果维护与检修不当,励磁机整流子将会发生强烈火花,有时很难消除。
直流励磁机在同步转速正常运行时,向发电机提供励磁电流,在不进行励磁调整的情况下,其端电压和负载电流发电机转子电流是近似于直线的波形,而且可以通过调整其磁极的励磁电流来调整励磁机端电压,改变发电机的无功负荷。
常见故障
1、励磁机的换向器严重磨损
换向器正常磨损情况应该是:每年消耗换向器直径1mm以内,约两年挠一次云母沟,四、五年车换一次换向器。可是有的机组换向器每年需车削一次,有的平均每年要车去直径3.5—4mm以上,仅四年就使换向器直径磨损到小于厂家规定的最小值。
2、换向器表面不正常
有的换向器表面无氧化膜,还有被硬物擦伤的亮纹;有的换向器表面凹凸不平;有的在炭刷磨道上铜片严重变形;有的换向器不圆,使炭刷跳动并振裂,严重的甚至引起环火。
3、滑环温度高,工作表面无光泽
滑环上的炭刷过热、剧烈跳动、碎裂等,严重的甚至使刷辫和刷握发热变色、刷辫熔断、弹簧退火失去弹性。
4、炭刷磨损太快
一般炭刷的使用寿命应在一年以上,业绩平均每千小时的磨耗应小于2.5mm。可是有的炭刷本身磨损很快,仅能使用3—4个月,个别的甚至仅能使用几个小时。
5、炭刷磨面上呈现硬粒及一道道刻纹。
故障原因分析
一、直流励磁机励磁回路电阻过大
建压由
直流发电机的建压原理可知,机组不能直流发电机自行
励磁建立稳定的电压,必须满足:
1、具有剩磁和磁饱和特性;
2、正确的电枢旋转方向和电机励磁绕组与
电枢绕组的正确连接;
3、励磁回路电阻值必须小于临界电阻值。
无论是电刷接触面的减小,还是强行减磁接触器接点QJ接触不良,均造成了电机励磁回路励磁电阻的增加,从而对励磁机的建压造成了影响。合适的RL下,当电机达到额定转速后,电枢切割主磁极的剩磁磁场而产生剩磁电动势,并由此在励磁回路中产生励磁电流,该电流又在电机磁路内建立磁场,使主磁场得到加强,使电动势进一步提高;经过电动势产生电流,电流增加磁场进而提高电动势的不断反复,使电动势沿曲线规律得到增大;并最终使发电机电压稳定在场阻线U=IR,与电机电动势E曲线的交点。
二、机组转速过低时,机组将不能正常建压
在因转速偏低造成不能建压的故障中,由线圈感应电势E与转速n和气隙磁通量小的关系E=Fn小可知,当电机剩磁磁通一定时,建压过程中产生的电动势E与电机的转速n成正比。在同样的励磁电阻RL下,当转速降低时,同样的剩磁产生的
感应电动势将较正常转速时变小。因此,在励磁回路电阻配置调试完成后,达到或接近发电机额定转速,是发电机建压的必要条件,当转速过低时,发电机在原定的励磁回路电阻下,不可能成功建压。
三、电刷选择得当,才能使换向器得到保护
在电刷的选择中,通过查阅电刷的有关资料得知:D214型电刷一般应用于换向困难,电压在200V以上带有冲击性负荷的
直流电机、
汽轮发电机的励磁机,如工矿冶金用直流电机、热电机车主发电机等部分的设备。该碳刷在使用过程中,尽管我们采取过调整碳刷压力、车削处理换向器接触面等措施,力图使换向器避免烧痕,但是均未能避免碳刷与换向器间产生火花,并使换向器形成沟痕,不得不再次进行车削处理。发现D104型广泛用于换向正常、电压为80-120V的直流电机、汽轮发电机、同步发电机及电焊发电机等,如一般直流电机、直流发电机组、船电直流电机、专用直流电机、机车电机等场合应用。发现D104型更加接近我厂要求,经改用D104型后发现电刷与换向器间没有产生火花,而且经过一段时间的运行,换向器表面产生了氧化层,换向器被烧蚀的现象得到了避免,
机组运行正常,收到了优良效果。
安装
(1)直流励磁机安装前,应先按图纸核对各线圈接线及极性是否正确。测量各线圈直流电阻和电枢整流子片间直流电阻。用500V或1000V摇表测量各线圈对地绝缘。符合要求后作
工频交流耐压试验。
(2)吊装励磁机电枢,并按盘车摆度及方位,在法兰组合面加金属楔形垫,使整流子处摆度符合规程规定范围。
套装励磁机定子。为防止套装中碰撞电枢。可在空气间隙中插入适当厚度的钢锯条作引导,以电枢为中心,移动定子,调整空气隙,最大偏差不应超过实际平均间隙的±5%。对个别超差的磁极,可在磁极后加
调整垫片来调节,但要保持空气间隙不大于设计间隙。励磁机定子固定后,检查励磁机风扇与挡风圈的间隙,其间隙应保持在3.5mm内,间隙过小时,应进行处理。风扇固定螺帽应有锁定措施。最后进行励磁配线。
(3)调整炭刷,使刷握离整流子或滑环摩擦面有2—4mm的间隙,刷握间距弦长误差小于2mm。刷握在整流子上的轴向排列应相互错开,使整个整流子表面均能均匀磨到。由于正负极电刷腐蚀整流子的程度不同。所以必须在整流子的每一地位装置同样的正负电刷。
电刷调整后,用“0”号或“00”号砂纸研磨刷握接触面,
砂纸背面应贴于整个整流子摩擦面上,纸的宽度和整流子相当。然后将炭刷放入刷握,背后弹簧压力调到200~250g每平方厘米,来回拉动砂纸,将炭刷磨成符合整流子外圆的弧度,直到炭刷与整流子接触达到70%以上为止,研磨时最好逐个进行。
(4)投入试运行前还要检查主磁极铁芯中是否有剩磁,如果没有,则表示
铁芯已失磁。这时应当用其它直流电源(如电池)给主磁极线圈通电流充磁。测得剩磁后,再将并激磁场回路接通(注意接线要正确)。此时的励磁机即可投入试运行。