1983年7月7日,斯太尔
项目可行性研究报告获国家批复。该
项目可行性报告中明确指出要“实行
重型汽车厂的紧密联合,改组‘小而全’、‘中而全’的生产格局,改造工艺、更新设备、组织专业化大生产,实现产品更新换代,发展系列化多品种,结束单一品种的生产历史。利用老厂改造新厂,在老阵地上发展新的重型汽车生产基地。产品以老养新、以新促老,实行‘
双轨制’生产,交替发展前进”。
1983年12月17日,为改变当时我国重型汽车制造业比较薄弱的格局,当时的中国重型
汽车工业联营公司与
奥地利斯太尔一
戴姆勒一普赫股份公司在北京签订了《重型汽车制造技术转让合同》,引进
总质量16~40 t的斯太尔91系列重型车,还引进了配套的
ZF变速箱、
转向器和富勒
变速器等,
建设规模年产重型车1万辆、发动机5000台,1986年技改
项目开工,1995年验收。
我国引进的斯太尔技术在当时处于国际20世纪70年代末80年代初的水平。斯太尔技术的引进,为当时的中国重卡行业弥补了空缺,随后原中国
重型汽车集团开始对斯太尔技术进行吸收、融合、国产化、自主研发和创新等各个阶段。
1986年
中国重汽技术发展中心成立后,先后组织了3次图纸、明细表的消化吸收和中文化工作。这些图纸的中文化保证了按计划组织生产和批量出车的要求,使斯太尔技术很快辐射到全国10多个省市的载重车生产厂和相关科研单位,并将斯太尔打造成国内先进的重型车
产品平台。
(1)起动时间长。
汽车起动机属短时工作制电动机,每次连续运转的时间,必须有严格的限制。斯太尔汽车起动机一次连续工作的极限时间是15s,通常要控制在l0s以内,如果一次起动发动机点火没有成功,要间歇2一3min,待机内
发热元件降温及蓄电池恢复能量后,进行下一次起动。如果发动机0油的低压油路出现
缺油、漏气、堵塞,尤其是冬季使用高
标号柴油,油管路产生冻结的现象,这些故障不彻底排除,而频繁强行点火,就容易造成起动机损坏、报废。
(2)不良的操作习惯。起动发动70L,正确的做法是:按动
点火开关,待发动机运转后,迅速将其释放。有些人却有这样的不良习惯,每次点火,都是不停地、断续地按动开关,它直接造三种危害:①加速了起动机
齿轮与发动机
飞轮齿圈的撞击,造成机械装置损坏。在起动机的过程中,有两种
励磁方式变换,起动的瞬间为辅助励磁回路工作,起动机齿轮低速旋转着,在
牵引电磁铁推动下,迅速进入飞轮
齿圈的
齿隙中,当啮合长度大于齿长的1/3时,起动机主励磁回路工作,强力转动,若经多次起动加速,小齿轮将以较高的转速冲向飞轮齿圈,就造成两者高速撞击。②造成起动机齿轮及其锁垫回松、脱落。起动机内部设有
超越离合器。它的作用就是一但当飞轮齿圈进人主动状态,迫使起动机齿轮脱离啮合,但是,当飞轮齿圈还处在被动状态,起动机齿轮仅靠弹簧弹力回位,齿圈对其产生很强卡滞、阻挡的力量,这就是齿轮、锁垫及推动杆等机械部件回松、脱落及损坏的原因。③对牵引电磁铁中的拉动线圈冲击、破坏。牵引电磁铁中的
吸引线圈动线圈冲击、破坏。牵引电磁铁中的吸引线圈在起动机运转的过程中一直工作,而拉动线圈只是在起动的瞬间,有一很大的电流经过,产生很强的牵引磁力。对于每一次起动,相当于其完成了一整个过程的做功,并且,每次的间隔时间又非常短暂,严重地损害了它的工作可靠性及寿命。
(3)水或潮气的浸入。牵引电磁铁拉动线圈烧毁,在斯太尔汽车起动机损坏的故障中,占有较大的比例,除了上边所讲的不良操作外,还有一重要的原因:水或潮气的浸入。它们不是直接将线圈损坏,而是通过对金属运转部件的侵蚀、生锈、发霉丧失作用,使其过载损坏,这个位置就是
凸缘下方的转轴处,如果发生卡滞现象,起动机工作
程序变换便中断了,若不及时处理,强行送电2~3s的时间,拉动线圈便
发热冒烟,2mm直径的铜线就要烧毁。起动机各运转部位都是在
润滑脂润滑的状况下工作,防止水分、潮气的进入,是十分必要的工作,当汽车洗车、涉水或长期停用,动车前要对其拆检,0型胶圈、
密封垫片一定要压装到位,这对于南方多阴雨、潮湿地区尤为重要。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划
非公开发行股票事项,鉴于该事项尚存在
不确定性,为保证
信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价的
异常波动,公司申请
股票(股票简称:斯太尔,
股票代码:000760)自2015年12月9日(星期三)开市起停牌,并承诺五个交易日内复牌。
特点:前驱动桥源自STEYR技术,考虑我国路况条件及使用要求,在
桥壳选择上采用钢板冲焊及
整体铸造两种,中央和轮边级减速、双联式
等速万向节、
全浮式半轴,完全满足驱动及转向要求。是重型越野车及各种
野外作业的理想选择。等速万向节可选进口国产;多种
速比满足不同需要。可选11.00R或12.00R20轮胎。